經(jīng)濟賬:
成本略有提高
濱海工業(yè)區(qū)的“紅綠藍印染”是全縣首家使用天然氣定型機的生產(chǎn)性試驗企業(yè)。5月初,該企業(yè)投資280多萬元引進的首臺天然氣定型機正式通氣并投入生產(chǎn)。省能源監(jiān)測站同步進行現(xiàn)場監(jiān)測及跟蹤,一直到6月底。連續(xù)50天左右的生產(chǎn)性試驗,以100%純滌布定型為例,燃燒天然氣每天每臺4000元左右,而導熱油燃燒約3000元,直接成本高出30%。
每米布燃燒天然氣的成本到底是多少?經(jīng)“紅綠藍印染”檢測結果表明:0.067元。在日前召開的定型機“煤改氣”試驗成果論證會上,該公司相關負責人表示,試驗結果雖然成本略有增長,但定型機采用電腦數(shù)控恒溫,熱能利用率較高,大大提升了生產(chǎn)效能,二氧化硫排放幾乎為零,并較大限度保證了面料的定型穩(wěn)定和產(chǎn)品正品率。
社會賬:
減輕環(huán)保壓力
隨著環(huán)境質量要求日益提高,印染企業(yè)中的定型機普遍以導熱油鍋爐供熱,不僅耗費資源,而且污染環(huán)境。我縣在實施印染企業(yè)集聚升級工程中,對集聚濱海工業(yè)區(qū)的印染企業(yè)設置了企業(yè)規(guī)模、工藝裝備、環(huán)保管理等準入條件,導熱油鍋爐加熱定型工藝就在淘汰行列?!疤烊粴馐乔鍧嵞茉?,如果大力推廣,將有效緩解我縣環(huán)境污染壓力?!笨h環(huán)保局有關負責人對定型機“煤改氣”高度贊同。
在政府的積極引導和節(jié)能減排“倒逼”下,我縣印染企業(yè)逐漸意識到,“煤改氣”對印染企業(yè)發(fā)展而言,是大勢所趨?!碍h(huán)保已經(jīng)成企業(yè)當前的首要問題?!备狄娏指嬖V記者,越來越多的印染企業(yè)意識到,即便是經(jīng)濟成本上算起來虧本,企業(yè)還是會做這筆“生意”。早在去年底,傅見林已鐘情天然氣定型機,把兩臺定型機改造成天然氣燃燒。